中和案例 | 石灰:山西XL项目
来源:中和机电 | 作者:中和机电 | 发布时间: 2024-12-10 | 192 次浏览 | 分享到:

一、项目背景

山西XL资源公司拥有一条石灰回转窑生产线,窑型为ø4.88×70m,设计日产量为1000吨,采用烟煤作为燃料。近期,由于矿山原料波动较大,导致设备内部频繁粘结,清理困难,严重影响了系统通风。为了维持稳定产量,公司不得不增加煤粉用量,但这又引发了煤粉浪费和燃烧不充分的问题,进而导致窑内结圈,窑尾CO浓度高达20000ppm以上。这些问题严重影响了生产效率和产品质量,亟待解决。

二、项目目标

针对上述问题,XL公司与我司进行了咨询,希望能在不改变现有生产条件的基础上,通过燃烧器改造,达到以下目标:促进煤粉燃烧,提高燃烧效率;降低窑尾CO浓度至原来的一半以下;提高石灰回转窑的产量。

三、项目实施

我司技术部设计人员抵达客户现场,对生产线进行详细了解,与业主技术团队深入交流,并结合现场工艺和设备实际情况,量身打造了一款新型燃烧器——SR5-8Y/33YS四通道煤粉燃烧器。该燃烧器具有多通道设计,能够更均匀地分布燃料和空气,从而提高燃烧效率。经过紧张的安装和调试,新燃烧器于2024年9月12日正式投入使用。

四、项目效果

经过我司售后工程师的现场调整和优化,新燃烧器运行效果良好。

1. 火力集中,火焰形状规整:新燃烧器使火力更加集中,火焰形状规整且活波有力,有效提高了燃烧效率。

2. 产量提升:原来产量为900-950吨/天,现在提升至1000-1050吨/天,满足了公司的生产需求。

3. 煤耗降低:窑用煤量由以前的6.5-7吨/小时下降到6-6.5吨/小时,有效降低了生产成本。

4. 窑尾CO含量下降:窑尾CO含量成功下降到7000-12000ppm之间,远低于原来的20000ppm以上,改善了生产环境。

5. 窑头温度升高:窑头温度由800℃上升至900℃以上,为石灰煅烧提供了更好的条件。

五、总结

本次燃烧器改造项目取得圆满成功,达到了设计目标和业主的使用预期,也有效解决了生产线存在的实际问题。新燃烧器的使用不仅提高了产量和燃烧效率,还降低了生产成本和改善了生产环境。我司将继续为山西XL资源公司提供优质的售后服务和技术支持,确保生产线的稳定运行和持续发展。